2012-10-25
近日,由修船分廠涂裝車間承擔的高壓水機組節(jié)水技術改造項目喜獲成功。經現(xiàn)場試驗,改造后的機組較原設備相比單機作業(yè)每小時可節(jié)水5噸以上,且使用性能和效率均有所改善,完全實現(xiàn)了預期的目標。
高壓水作業(yè)是修船涂裝作業(yè)的常規(guī)項目,也是塢內船殼涂裝作業(yè)的首道工序。因其作業(yè)面積巨大,作業(yè)過程的淡水消耗量在修船生產用水量中占有相當大的比重。今年夏天,青島地區(qū)遭遇干旱天氣,供水告急,企業(yè)駐地開發(fā)區(qū)政府對我單位縮減供水指標50%,并嚴格限制。為最大限度地降低水耗,保證修船生產的正常進行,涂裝車間圍繞著高壓水作業(yè)這一修船生產耗水最大項目,展開了節(jié)能降耗的攻堅戰(zhàn)。
長期以來,修船生產高壓水作業(yè)以采用德國進口機組設備為主,作業(yè)方式也形成了相對固定的模式。欲實現(xiàn)大幅度的節(jié)水目標,就意味著向傳統(tǒng)的作業(yè)方式和“洋”設備開戰(zhàn),以車間技術骨干組成的革新小組不畏艱難,在分廠有關領導和裝備部門的指導和幫助下,經過反復的作業(yè)跟蹤和現(xiàn)場調查分析,他們逐步理清了機組在運行過程中存在的一些缺陷,并把改造機組冷卻水系統(tǒng)作為節(jié)能改造的主攻方向。
主要采取自行設計制造機組冷卻水自動循環(huán)系統(tǒng),實現(xiàn)了冷卻水的重復利用,不僅解決了多年以來因冷卻水溢流對作業(yè)環(huán)境的影響,而且大幅度降低了生產用水的消耗,僅此一項據初步估算;按正常一個塢次用10臺機組工作10小時計算,每個塢次即可節(jié)水約500噸,累計一年可節(jié)水6萬噸以上,價值30余萬。同時,針對機組冷卻水系統(tǒng)改造后因水流發(fā)生變化出現(xiàn)的水壓忽高忽低的狀況,在供水系統(tǒng)增設了流量控制閥,從而有效化解了“水錘”現(xiàn)象對機組產生的沖擊,保證了機組的正常運行。
涂裝車間高壓水機組節(jié)水改造項目的成功為企業(yè)降本增效做出了貢獻,促進修船生產向著建設文明、環(huán)保、節(jié)約型企業(yè)的目標邁進。